电动扳手故障的原因分析与效益分析
在大型离心式注水泵的维修过程中,电动扳手的拆装螺丝是一项繁重的体力劳动。自电动扳手引进以来,这项工作已经机械化,工人的劳动强度大大降低。然而,在使用过程中,该设备逐渐暴露出使用寿命短的问题。据统计,每台设备平均检修10台注水泵后不能继续使用,设备利用率极低,成本消耗急剧增加,极大地影响了原油的生产进度。因此,利用现有的设备和技术条件来改进电动扳手,预计将设备的使用寿命延长到原来的两倍,即从原来的电动扳手检修注水泵10到20。
电动扳手失效的原因分析
电动扳手的工作原理是,电机通过行星齿轮机构减速后,将动力传递给冲击头。冲击头的两个凸头驱动扳轴通过扳轴爪旋转,动力输出由扳轴完成。电动扳手使用一段时间后,输出功率开始下降。随着设备的继续使用,输出功率继续下降,直到无法工作。
通过解体观察电动扳手,发现所有使用过的电动扳手的扳轴工作面无一例外磨损严重。
磨损后的工作面是与原工作面形成约45度角的斜面,在工作过程中会分散作用于扳轴的冲击力。冲击力分散后,电动扳手内部各部件
应力也发生了变化。冲击力的分散如图1所示。由于磨损面和工作面形成约45度角,a角也约为45度,此时F。一个F2和一个F≈0.7F。由此可见,如果磨损面分散冲击力30%,与F相关的扭矩M也会相应降低,输出功率也会减弱。分散的力F2沿轴向传递给扳轴,使扳轴
直接冲击前壳体,导致铸铁前壳体工作条件恶化。不仅如此,力F2还将扳轴压向壳体,使扳轴与壳体之间在短时间内产生较大的摩擦
摩擦扭矩MF。在正常工作状态下,扭矩M只需克服外部阻力M(即松动和拧紧螺母的阻力矩)。工作面磨损后,不仅扭矩M本身被削弱,而且还克服了摩擦扭矩MF。当输出功率不能克服这些阻力的联合力时,电动扳手不能工作,这与电动扳手的故障过程一致。
制定对策通过论证,找出了设备故障的主要原因。只要解决磨损问题,就能有效延长电动扳手的使用寿命。由于扳轴磨损比冲击头严重得多,首先要解决扳轴磨损的问题。如果这个问题得到解决,冲击头的磨损问题就会得到解决。将整体扳轴改为拆分扳轴,扳轴的工作面可拆卸,使用一段时间后,可根据磨损情况进行更换。通过合理的加工工艺,活动工作面可单独选用合适的材料,达到较高的机械性能。因此,选用高碳钢进行中温回火前淬火的热处理工艺。这样,加工后的活动工作面具有较高的硬度和一定的韧性,使其在受冲击时不会断裂。而且可以大批量加工,一次加工可以满足长期更换的使用要求,非常方便。然而,这种方法应该保持扳轴的原始形状和尺寸,
还需要安装活动工作面,只能去除扳轴的部分基体金属材料。必须进行受力计算,以确定这是否能满足受力要求。电动扳手输出扭矩为10000Nm,这种扭矩是通过作用在扳轴上的力偶实现的。由于扳轴工作面为矩形平面,工作面各点的应力尺寸和方向相同,为了便于计算,均匀分布的力可以集中在工作面的中心,如图2所示。
弯曲应力公式用于圆圈2分裂扳轴的应力分析
扳轴爪在力F的作用下会产生弯曲应力。加工后的扳轴爪被削弱,其危险截面为A-A截面,用于应力计算。将扳轴爪简化为如图3所示的机械模型。
由此可见, 改进后扳轴危险截面的弯曲应力小于材料的允许应力,以满足使用要求 。
效益分析
将电动扳手工作面改为拆分式, 磨损后可更换, 它可以大大延长其使用寿命。 根据当前使用寿命, 送货加工费0.3 万元 , 每台电动扳手的价值 2.1 万元计算 , 每次使用一个可以节省1.8的成本 万元。 在今后 的使用中 , 随着大修泵参数的增加,经济效益将继续增加。
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